联合收割机复脱器堵塞的原因及排除

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在联合收割机收获小麦作业中,复脱器堵塞成了常见主要故障之一,严重影响了小麦联合收割机的正常作业,有的机手甚至把复脱器安全离合器的压紧弹簧去掉,直接用螺母把离合片拧死,结果造成皮带或其它部件的损坏,还有的直接把带动复脱器工作的皮带去掉,关闭下筛调整间隙使复脱器停止工作,杂余直接排出机外,加大了收获损失。其实,造成联合收割机复脱器堵塞的原因主要有三个。

联合收割机复脱器堵塞的原因及排除

一是筛子杂余间隙调整过大,造成大量杂余主要是碎秸秆下泄,复脱器超负荷工作。解决办法,适当关闭筛子杂余调节手柄,减少下泄量。

二是复脱叶片与复脱凹板的间隙调整不合适,起不到复脱的作用,大量杂余及碎秸秆从筛子上进入复脱器,又从复脱器回到筛子上,周而复始恶性循环,使杂余及碎秸秆越聚越多最后堵死复脱器。要解决此问题,可以采用在复脱凹板下边加垫片的方法,调整复脱叶片与复脱凹板的间隙为0.5~0.8cm。

三是复脱器端盖进风孔太小。复脱后的籽粒及杂余主要靠复脱叶片的风力吹回上筛,重新进行清选。由于复脱器端盖进风孔小,造成进风量不足,复脱叶片不能借助风力将复脱后的籽粒与杂余吹回上筛,而是滞留在输送管中,随着籽粒及杂余越聚越多,最后堵死复脱器管,造成整个复脱器的堵塞。排除方法,可以在复脱器端盖的上中部位钻出20~30个14mm的小孔,增加端口的进风量,即可使复脱器的堵塞问题得到彻底解决。

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