大型合成氨裝置開車過程技術優化研究

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“"大型合成氨裝置開車過程優化技術研究"是河南省中原大化集團有限責任公司承擔的1999年度濮陽市科技攻關專案。

大型合成氨裝置開車過程技術優化研究

科技攻關專案"大型合成氨裝置開車過程優化技術研究"所研究的大型合成氨裝置是從德國引進的AMV節能型裝置,由於裝置、儀表等方面的原因,每年不可避免地會出現10多次停車。按照外商提供的技術檔案要求進行操作,開車需要24小時,開車期間大量的水、電、天然氣被白白的浪費,造成了巨大的經濟損失。

根據裝置實際情況,專案攻關組人員深入廣泛地調研了開車過程優化的可能性。針對開車過程中用時較長的幾個重點階段進行了分析研究,在此基礎上,制定了完善的技術方案,找出瞭解決減少開車時間的技術關鍵,①設計儀表聯鎖軟體,使系統緊急停車後確保輔助鍋爐執行;②找出了化工投料的最佳速度和時間,改變了以往按固定速度時間投料的方法;③選擇出了低變爐最佳升溫時間,使低變爐的升溫與二段爐的升溫同時進行;④不點開工加熱爐,使合成塔催化劑自熱均衡升溫。

該項研究在河南省中原大化集團有限責公司合成氨裝置上實施後,實現了合成氨裝置開車時間由原來的24小時減少至15小時

的目的,達到了科技計劃專案合同書的要求。經過運轉考核,資料對比,表明該項研究的技術指標達到或超過了國內同類型裝置。

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